
當今社會,汽車已成為現代人們生活不可或缺的工具。汽車在為人類社會造福的同時,也帶來了大氣污染、噪聲和交通安全等一系列的嚴重問題。汽車本身是一個復雜的系統,隨著行駛里程和使用時間的增加,其技術狀況逐漸變差,出現動力性下降,經濟性變差,排放污染物增加,使用的可靠性降低等現象。因此,一方面要不斷研制性能優良的汽車,另一方面要對汽車進行維護修理,恢復其技術狀況。汽車的性能檢測就是在汽車使用、維護和修理過程中對汽車的技術狀況進行測試、檢測和故障診斷的一門技術。
汽車檢測技術大約是從20世紀50年代開始逐步形成、發展和完善起來的。早期檢測主要是靠耳聽、眼看、手摸等人體感觀的方法對汽車技術狀況做出判斷。從60年代開始,隨著西方工業發達國家汽車生產能力的提高和汽車保有量的迅速增加,交通安全與環境保護問題開始引起人們的重視,為解決這些問題,各國一方面依法實行交通管制,規范交通參與者的行為;另一方面加強對車輛的管理,尤其是對車輛技術狀況實行監控。在此期間,各國相繼開始研制和生產先進的檢測設備,希望用更科學的手段快速準確地判斷汽車技術狀況是否處于規定水平。新的檢測設備和檢測方法的出現,不僅提高了檢測的精度和工作效率,同時也促進了汽車工業的技術進步。
作為整車生產的基礎,汽車材料及零部件的質量是整車生產成功與否的先決條件。隨著各種新車型日益完善的功能和人們對乘車感受及安全的不斷追求,要求汽車生產企業必須在源頭上對材料質量和安全性作出監控。
AES在硅晶圓片表面缺陷的應用
本文通過AES的微區分析及深度剖析,準確的分析硅晶圓片表面缺陷的成分和其元素沿深度方向的分布,為產品質量提供快捷有效的證據。
塑料斷裂失效分析
針對塑料斷裂的情況,本文通過顯微分析和切片分析等分析手段查找分析失效原因,分析結果顯示,導致該失效樣品斷裂的原因為:材料本身內部玻纖分布存在方向性聚集問題,另外玻纖與PA復合界面潤濕性不良導致結合力下降,在外來大應力過載的情況下易導致塑膠在易應力集中位置起源開裂。
器件脫落不良失效分析
針對某款FPC上器件脫落現象,本文通過外觀檢查、SEM+EDS表面分析和切片分析等測試分析手段查找失效原因,分析結果顯示,器件斷裂面主要在焊盤中的Ni層與Cu層界面,因此導致器件脫落不良的主要原因為:FPC上ENIG焊盤中的Ni層與Cu層結合不良,在較小外力作用下,器件焊點在焊盤的Ni層與Cu層界面發生開裂,導致器件脫落。導致該現象的原因為焊盤的ENIG工藝不良。
汽車發動機缸蓋開裂失效分析
本文通過斷口分析、金相分析、化學成分分析,認為造成發動機缸蓋失效的原因為:缸蓋內部存在較多沙孔氣孔,且大量的第二相組織沿晶界析出,在受力條件下從易應力集中的火花塞孔邊緣的氣孔起源,裂紋沿偏析的第二相晶界擴展,最終導致油水互滲。
汽車高調滑板斷裂失效分析
通過外觀觀察、顯微檢查、金相檢查、硬度檢查、SEM分析、化學成分分析方法,從材料、設計、制造工藝等方面入手,對比分析國產件和進口件滑板的異同,分析優劣性,找出國產滑板強度測試不合格的原因,為改善產品質量提供了技術支持。
PCBA燒毀失效分析
某PCBA上的高壓工作模組在客戶應用端出現燒毀失效現象,經排查,造成該失效的直接原因為該模組中MOSFET的引腳直接存在錫渣短路,導致該高壓模組后續的燒毀失效。經過一系列的測試分析,確認最終導致錫渣殘留的原因。